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吸收式热泵与热泵供热系统应用


国家发改委节能信息传播中心 2007-07-25 17:27:02

案例研究目的

        通过对吸收式热泵与热泵供热系统的监测、研究,着重从技术理论、实际应用、市场发展潜力及经济效益等方面进行分析,验证其节能、环保效果,综合评价该项技术应用的可行性和必要性。

 

       项目总投资

        该项目总投资786万元。

 

节能效果

       一个采暖期(120天)可节约原油1538吨,节电64320 kWh,节约软化水2123吨,节约费用为259.12万元,并可减排二氧化碳约1306.2吨(以碳计)。

       投资回收期

       项目投资可在3个采暖期内收回。

       适用对象

       吸收式热泵与热泵供热系统技术具有高效、节能、经济、可靠的特性,适用于石油、炼化、电力、冶金等行业,和其他具有较为丰富余热资源的行业,用于冬季采暖、生活热水供应和介质的初始加热等。

       案例源单位

       胜利石油管理局胜南社区管理中心

       监测单位

       山东省能源利用监测中心

       案例研究概述

 

       胜利油田胜南社区管理中心乐安供热站位于山东省东营市广饶县石村镇,负责为现河采油厂热采三矿、四矿和作业二大队等单位的办公和生活区供暖,总面积11万平方米。原锅炉房供热系统配备有210t/h燃油热水锅炉、14t/h燃油蒸汽锅炉和12t/h燃油蒸汽锅炉。一个采暖期(120天)仅原油消耗就达2658吨,成本费为438.57万元。

 

       为降低供暖成本,减少原油消耗,经考察,距锅炉房东南方向4.5公里处是现河采油厂污水处理站,每日向小清河外排热污水8000m3,污水温度约为60左右,这些废水余热可以用于采暖。乐安污水余热利用项目即采用吸收式热泵技术,利用蒸汽做为驱动源吸收污水的热量,以达到供暖的目的。

      改造方案是在原锅炉房内安装2台溴化锂吸收式热泵机组、一台10t/h燃油蒸汽锅炉

和一台清水循环泵,取代原供热系统。并且在锅炉房以东1.5公里处新建一座换热站,将污水换热,为热泵系统提供循环热水。热泵在蒸汽的驱动下,吸收循环热水中的热量,制取75的采暖热水,实现供暖。

 

 

 技术原理和特性

 

       吸收式热泵技术与热泵供热系统是利用企业生产过程中的余热资源提高系统cop的新型加热系统。

 

       该热泵机组以高温热源(蒸汽、高温热水、燃油、燃气)为驱动热源,回收利用低温热源(废热水)的热能,制取所需的工艺或采暖用高温热水,是以利用余热为前提的节能、制热装置。

 

       热泵系统由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器、屏蔽泵及管道、阀门等组成。

 

       主要技术性能指标

 

       1  机组cop =1.84

 

       2  系统cop=1.82

 

       3    出水温度视工艺要求而定,一般小于100

 

       项目监测情况

 

       20011115此项目试运,停运热水锅炉以来,热泵运行比较平稳,基本达到了设计参数,满足供暖要求(室内温度均在18以上)。热泵供热系统运行前后供暖情况比较如表1

 

       运行参数与设计参数对比如表2所示:

 

 

节能量的测量和验证方法

       1.供暖前、后期室外温度在0以上天气约40天左右,这段时间直接利用污水换热采暖,热泵系统不运行;

       2.采暖中期约80天的时间利用热泵供暖。

       改造前、后一个采暖期(120天)内具体运行和消耗情况见表3

 

 

 

       3  节能量的测算方法:

    节油量是根据改造前后原油的实际消耗量统计得出;

    节电量是根据改造前后用电设备额定容量的变化,在同一个时间内的消耗量计算得出;节水量是根据改造前后用于加热原油的软化水量计算得出。

       项目节能效益及环境效益

       节油:节油总量=改造前原油消耗总量-改造后原油消耗总量=2658-1120=1538(吨);节油效益=节约原油量×市场原油价格= 1538×1650/10000 =253.77(万元)

       节电:节电总量=改造前耗电总量-改造后耗电总量=649440-585120=64320 (kWh);节电效益=节电总量×企业用电价格=64320×0.6/ 10000 = 3.86(万元)

       节水:节水总量=改造前加热原油消耗的软化水总量-改造后加热原油消耗的软化水总量=3456-1333=2123(吨);节水效益=节水总量×软水价格=2123×7/=1.49(万元)合计:253.77+3.86+1.49=259.12(万元)               

       节能效益:该项目可在一个采暖期(120天)内节省259.12万元。

       环境效益:一个采暖期(120天)节约原油1538吨,可减排二氧化碳约1287.6吨(以碳计)。节电64320kWh,可减排二氧化碳约18.60吨(以碳计)。合计减排二氧化碳约1306.2吨(以碳计)。

       项目投资回收期

       此项目新增钛管式换热器4组,溴化锂吸收式热泵机组2台,新增10t/h蒸汽锅炉1台,清水循环泵2台,铺设1.5公里Ф325管线等,项目投资689.5万元人民币,其他投资96.5万元,合计总投资786万元。

       投资回收期 = 投资总额 / 一个采暖期总的节约效益= 786 / 259.12 = 3.03(采暖期)

       未来市场潜力

我国目前最大的大庆油田,近年原油产量大约5300万吨,胜利油田年生产原油也在2600万吨。仅胜利油田采油伴生的污水量达80万吨/天,温度多在55--60间。利用吸收式热泵技术,将污水温度降低到25-30(同时需要投入相应的驱动热),可产生75的热水,每年提取的热量折合燃油可达105万吨,节能潜力巨大。

    大庆、辽河、南阳等油田的余热资源均可采用该技术进行采暖和原油加热,同样可取得很好的节能、环保效果。石化、冶金、电力等企业生产过程中都有相当数量的余热没能有效利用。利用吸收式热泵技术,也能够实现能量的综合利用。

 

 

 

案例源单位评价

 

         吸收式热泵及热泵供热系统在胜利石油管理局胜南社区管理中心

的应用中取得了良好的效果。目前扩大

到十几个单位使用,冬季采暖替代了大量的原油消耗。经过两年的使用我们总结出了以下几个方面的特点:

 

1  在不改变用户终端散热设备的前提下,可以替代原有供暖设备。改变了能源的消费结构,可以节省大量的原油;

 

       2  污水余热充分利用,单机负荷大,采暖成本低,节能效益十分显著,投资回收期短,而且减少了环境污染;

 

       3  采暖前、后期,由于室内温度要求较低,仅利用污水换热的温度就可满足供暖要求,为此可提前或延长供暖时间,改善居民的生活条件;

 

       4  吸收式热泵技术成熟,设备运行可靠,维护量很小,可大大降低劳动强度和维护费用。

 

       该项技术在胜利油田乃至全国都是一项新生事物,具有广泛应用前景。它的应用成功将对石油、炼化、电力、冶金等行业改变燃料结构、促进余热资源的有效利用,起到积极的作用。该项技术的推广将会为企业及社会带来良好的经济和环境效益。

 

 


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