10月22日9时,大庆油田采油十厂在双301区块松花江溢油突发事故应急实战演练中,首次启动自航收油机收油成功,标志着该厂降耗保产、控制污染能力又上新台阶。
今年以来,大庆采油十厂紧盯产能与耗能这一矛盾,采取节能措施,年节电300万千瓦小时、节生产用气15万立方米、减少掺水量300万立方米、减少外输液量182万立方米,初步探索出了外围低渗透、低丰度、低产量的老油田降耗保产的新路子。
做好新建产能井节能设备优选和工艺参数匹配工作。大庆采油十厂在产能新井应用节能拖动装置,对老井原应用的普通Y系列电机更换节能电机132台,测试对比平均单井日节电达到16.5万千瓦小时,全年计划更换292台,预计可实现年节电173万千瓦小时。新建产能井采用节能技术,预计“十一五”期间累计投产新井911口,平均单井年节电1.5万千瓦小时,累计节电2893.4万千瓦小时。
以系统效率优化为中心,加强参数优化调整,降低老井能耗。采油十厂应用能耗最低机采系统软件和O鄄PRS抽油机井系统效率优化系统,对油井实施参数优化,预计可实现年节电90万千瓦小时;在126口井上应用节能减速器,每年可节电94万千瓦小时。
扩大提捞采油技术应用规模,改变举升方式,有效解决低产井生产能耗高的问题。这个厂提捞采油工程车及相关的配套技术日趋成熟,提捞采油井由2000年的117口,增加到662口,平均单井年节电4万千瓦小时,全年转提捞井40口,节电将达160万千瓦小时。
强化地面系统的节能降耗管理。采油十厂精心编制了“朝阳沟油田朝六联节能示范区节能改造规划”等规划和方案,预计年可节电26万千瓦小时,节气850万立方米;加大降温集输实施力度,同比减少生产用气15万立方米,吨液耗气下降2%;根据季节变化,及时调整各站的掺水量,降低中转站的外输液量,日减少掺水量0.98万立方米,减少外输液量500立方米;开展离心泵变频技术改造工程,年可节电87.6万千瓦小时。