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中海油技术创新发现百米气层

2019-01-10 13:14:09 中国海洋石油报

近年,有限湛江在乐东10区的勘探工作捷报频传:2015年,钻探乐东10-1-1井,喜获50多米天然气层;2017年,钻探乐东10-1-3井,再获优质气层;2018年4月,钻探乐东10-1-6井,获133米大套气层。乐东10区展现出巨大的天然气勘探潜力。

有限湛江不断强化科研攻关,创新超高温高压地质成藏认识与作业技术,引领乐东10区勘探车轮滚滚向前。2018年12月25日,中海石油(中国)有限公司湛江分公司(简称有限湛江)部署在莺歌海乐东10区的超高温超高压探井乐东10-1-13成功测试。此前,该井钻获百余米气层。这表明,南海西部“双超”领域勘探再获新突破。

近年,有限湛江在乐东10区的勘探工作捷报频传:2015年,钻探乐东10-1-1井,喜获50多米天然气层;2017年,钻探乐东10-1-3井,再获优质气层;2018年4月,钻探乐东10-1-6井,获133米大套气层。乐东10区展现出巨大的天然气勘探潜力。

有限湛江不断强化科研攻关,创新超高温高压地质成藏认识与作业技术,引领乐东10区勘探车轮滚滚向前。出征新领域,遭遇“拦路虎”

上世纪80年代,有限湛江就已在莺歌海盆地进行天然气勘探,历经30余年攻坚,相继在该盆地发现东方1-1常温常压气田及东方13-1、东方13-2高温高压气田。不过,随着勘探的不断深入,莺歌海盆地压力系数小于2.0的有利目标基本钻探殆尽。

2015年,有限湛江毅然将该盆地的天然气勘探范围拓展至被业界称为禁区的盆地中深层超高温超高压领域。有限湛江研究发现,东方13-2气田东南130余公里的乐东10区具有良好的超高温高压天然气成藏潜力。2015年2月,有限湛江部署首口探井乐东10-1-1井,在目的层黄流组一段、二段钻遇50余米气层。

2015年8月,有限湛江又在乐东10-1-1井西边不到3公里的海域钻探乐东10-1-2井。然而,曾在10-1-1井黄流组一段钻遇的气层,竟在该井无法找到,而且这两口井的钻探过程极其艰辛——钻到目的层时,在同井段发生井漏、溢流等复杂情况而被迫弃井,未能获得关键地质资料。

强化攻坚,获认知突破

乐东10区勘探受阻,揭示出超高温超高压领域勘探作业,需迫切解决三个问题——一是深化地质成藏研究,明确超高温超高压、极窄地层压力窗口条件下天然气成藏规律;二是高温高压地质及工程配套技术亟待突破;三是钻井周期需要缩短,成本亟待降低。

针对挑战,有限湛江开拓思路,深入钻研。他们首先强化地质成藏研究,集合储层、沉积等多专业骨干力量进行攻坚。2016年,经过一年多的研究,发现莺歌海盆地中深层发育有不同于一般重力流砂体的轴向水道砂体,这种砂体受水道限制控制,至上向下储层由互层变为厚层,受埋深成岩作用影响,地震反射表现为与浅层泥岩相似的特征。

据此,他们又基于砂泥岩差异压实模型的非亮点储层预测技术,认为未钻的下部水道砂岩为单层厚度超过200米的厚层砂岩,可以形成规模高压气藏。而且,通过高精度地层正反演预测和非欠压实地层压力预测技术,准确预测气藏上部最弱的薄砂岩夹层位置和破裂压力,这是造成地层破裂坍塌的主要原因。

只有精确预测并实施套管封隔,才能确保超压气层段顺利钻进并实现地质目的。

在这个认识的指导下,有限湛江相继在乐东10-1构造周边发现了乐东10-2、乐东10-3等一批类似潜力目标,证实乐东10区是座名副其实的天然气“富矿”。

精心筹备,扩大储量规模

认识突破与技术革新,使得乐东10区后续勘探势如破竹。

2017年,有限湛江钻探乐东10-1-3井,成功钻遇优质气层。为确定该井产能,有限湛江随即对该井测试。超高温高压井测试作业风险极大——测试工具密封件易泄漏;地面管线也会因为高压、高速气流引发震动,从而加剧天然气泄漏风险。对此,有限湛江精心筹备,小心施工,最终顺利完成我国海上首次超高温高压探井测试作业,首次在超高温超高压领域获得产能。

2018年4月,有限湛江再次挑战极限——钻探乐东10-1-6井,该井井深4200米、温度194℃、压力系数2.28,如此埋深、高温、高压世界罕见。得益于技术革新与精细筹备、精心施工,钻井作业同样优质高效——设计作业90天,实钻58天,效率提高35%。

更重要的是,乐东10-1-6井钻获133米气层,获得的探明、三级储量为南海西部单井最高;2018年9月,有限湛江乘胜追击,又在该区部署了乐东10-1-13井,再次钻获百余米天然气层。下一步,他们还将加大乐东10区及其周围拓展评价,以进一步扩大储量规模。




责任编辑: 张学坤

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