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莺歌海天然气勘探挺进中深层

2012-08-30 16:18:00 中国石油新闻中心

8月27日,记者从有限公司湛江分公司了解到,勘探人员目前正在紧锣密鼓地对东方13-2气田开展精细评价工作。作为首个测试单井日产超过百万立方米的高压气田,其成功评价,将彻底改变莺歌海盆地勘探开发局限于浅层气藏的局面,并为向中深层高温高压气藏进军打下坚实的基础。

该气田目的层位于高温高压层系黄流组,探井东方13-2-1井完钻井深3168米,测试井口温度超过102摄氏度,地层压力系数达到1.81(常压油气田压力系数为1),烃类气体含量超过此前发现的东方13-1气田,达到90%以上,储层物性也优于东方13-1气田。

据了解,东方13-2气田发现之际,该地区正面临着天然气后备储量短缺问题。自上世纪末到2010年,莺歌海盆地的浅层气藏勘探工作一直处于低谷,最窘迫的时候甚至连提交一个井位都很难。如果再不有所突破,莺歌海盆地天然气开发工作将面临“无米下锅”的风险。

为了尽快打开局面,湛江分公司决定将勘探工作的重心从以往的浅层气藏转向中深层高温高压气藏。不过,其中的风险有多大,每个人的心里都很清楚。

1991年,东方1-1-1井在钻探的过程中首次钻遇高温高压气层,受当时技术条件所限,首战落败。此后近十年间,再钻的中深层探井也都“折戟沉沙”。

根据权威理论,当压力系数大于1.5后,油气储层便会发生形变,原生孔隙及裂缝就会闭合,地层渗透率将大大降低。加之中深层内部压力梯度过小,天然气运移能力会被极大削弱,因此,业界普遍认为高温高压条件下天然气无法成藏。

面对权威的论断,湛江分公司只有在中深层找到大型优质气藏,才能彻底推翻高温高压条件下天然气难以成藏的观点,真正挺进中深层。于是,湛江分公司启动了高温高压气藏勘探开发相关理论及技术攻关。

湛江分公司总经理谢玉洪挂帅,对莺歌海盆地层序地层和天然气成藏模式进行了剖析。此外,公司还借助国家天然气重大专项,开展了高温高压溶解模拟实验和生烃动力学等一系列有关高温高压成藏机理的研究。

最终,研究证明了莺歌海盆地在高温高压条件下,烃类气在地层水中溶解度较小,梅山、三亚组烃源岩具备充足的生烃潜力,在温压下降时能够析出成藏,打消了中深层高温高压气藏勘探的疑虑。与此同时,优质储层精细评价技术、测井评价及处理技术等五项关键技术也获突破。

2010年,东方1-1-14高温高压探井开钻,首次获得日产63.69万立方米的优质高产超压气层。顺藤摸瓜,通过精细研究,勘探人员成功评价了东方13-1气田,获得探明地质储量上百亿立方米。今年4月20日,在距离东方13-1十几公里处,又钻探发现了更优质的大型气藏东方13-2。高温高压条件下天然气难以成藏的观点被彻底颠覆,莺歌海盆地的天然气勘探从此走进一个新时代。




责任编辑: 中国能源网