一季度,长庆油田第一采气厂采取泡排等排水采气措施增产,促使高产井稳产,低产井上产,关停井复产,累计增产天然气1.37亿立方米。
随着气田开发时间的不断延长,产水井数量不断增加,严重影响气井正常生产,长庆油田第一采气厂实施排水采气后,很大一部分“沉睡”井焕发生机重新上岗,为气田持续提供产能。近年来,该厂通过组织科研技术人员认真分析气井气、水产出规律,掌握产水气井生产情况,努力探索复产途径,目前已经形成了以“提产自排、泡沫助排、气举强排”为主、“速度管柱及井下工具”为辅的弱喷产水气井排水采气配套技术;以“关放排液、套管引流、增压气举”为主,“泡沫诱喷、合压降液”为辅的复产技术体系。
针对不同区块、不同层系、不同井况、不同类型的复产井,这个厂采取“一井一法一工艺”的管理制度,进行针对性维护,加大修复井的生产情况动态跟踪,充分掌握生产数据信息,摸索气井动态生产规律,让产水井、停产井“救得活、稳得住”。新技术、新工具、新方法的运用,使多口“病井”提高了产量、恢复了产能,进一步夯实了气田可持续发展的技术基础。
排水采气增产效果明显,为措施增气增强了信心。2023年这个厂计划增产4.65亿方,强化技术创新和科研攻关,将在靖边下古建立气井措施稳产部署方案,完善靖边上古采气工艺技术体系,精准建立苏东南区水平井全生命期稳产技术体系,重点解决老井挖潜效益、老区加密、新区建产、立体开发和措施增产等方面存在的瓶颈难题,实现以技术换资源、换产量、换效益。