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陕钢汉钢烧结厂:技术攻关“点”燃节能新传奇

2025-12-08 08:12:00 5e

在钢铁行业绿色转型的“江湖”里,节能减排那可是企业生存与发展的“武林秘籍”。陕钢集团汉钢公司烧结厂就像一位深谙此道的大侠,积极响应国家“双碳”目标号召,一头扎进生产流程能耗关键点的“修炼”中。2025年,他们凭借“烧结点火节能降耗技术”这一“神功”,惊艳众人:全年烧结煤气单耗降至26.28立方米/吨,相比2024年直接“砍掉”3.68立方米/吨,降幅高达12.57%,为企业省下数百万能源成本,用科技创新书写了绿色生产的“汉钢传奇”,为钢铁行业高质量发展送上了一份超实用的“汉钢宝典”。

精准立项:抓住能耗“牛鼻子”

钢铁生产就像一场漫长的“马拉松”,能耗总量巨大,但节能就得从每个小细节“抠”起。在烧结工序里,烧结点火环节能耗虽只占总能耗的“九牛一毛”(约1%),可它却是整个烧结过程的“发动机”。这“发动机”的好坏,直接影响表层烧结矿质量、料层透气性,还有后续烧结过程的稳定与高效。一个好开头,就等于成功了一半,意味着更少返矿、更优质量和更低综合能耗。

汉钢烧结厂眼光毒辣,一眼就瞅准了这个关键环节。2025年初,果断拍板立项,把“烧结点火节能降耗技术”定为年度重点攻关项目。厂部迅速拉起多个跨部门课题小组,就像组建了一支“特种部队”,目标明确:不牺牲烧结矿质量,向这“1%”的能耗要效益,誓把点火煤气单耗控制在27立方米/吨以下。

双线攻关:“风”“火”协同大作战

技术攻关没有“捷径”可言,全靠严谨科学试验和数据“说话”。汉钢烧结厂技术团队脑洞大开,沿着两条主要技术路线“齐头并进”,展开了一系列精细化工业试验。

“风”之优化:堵住“漏风”漏洞,团队把目光聚焦到点火炉下方的风箱。原来,设备长期“奔波”,导致点火炉底部1 - 3#风箱之间出现“漏风”问题,大量冷空气“偷偷溜”进去,不仅带走热量,还“顺走”部分未燃尽煤气,造成能源浪费。趁着检修,团队对风箱隔板与台车大梁间距“动手脚”,从20毫米精细调整至8毫米,成功打造三个独立“风箱体”,彻底治好“漏风”毛病。

在此基础上,团队又打起风箱开度的“主意”,系统研究炉膛负压对能耗的影响。试验数据显示:适当降低风箱负压,能有效提升点火炉膛压力,减少冷风吸入。在保证点火温度不变的情况下,煤气消耗量随着炉膛压力优化“蹭蹭”下降。这一发现,让以往被忽视的“压力”参数摇身一变,成了节能降耗的“调节神器”。

“火”之探索:找到“黄金配比”,汉钢用的点火燃料是转炉煤气与高炉煤气的混合气。转炉煤气热值高,可单价也高出63%。怎么平衡热效率和经济性,实现“经济烧结”,成了技术团队的“心头大事”。

他们开启不同配比下的点火试验,还建立一套成本核算模型。结果让人意想不到:并非转炉煤气比例越高越好。当转炉煤气流量从8000立方米/小时提到9000立方米/小时时,虽然总煤气消耗量下降,但因为高单价高炉煤气使用量减少,吨矿燃料成本从3.35元降到2.97元,找到了成本最低的“黄金配比点”。而当转炉煤气增至10000立方米/小时时,成本却又“反弹”了。这一研究打破“唯热值论”的传统思维,把节能和降本紧紧“绑”在一起,实现效益最大化。

硕果累累:质量能耗“双丰收”

经过一年“苦练”,汉钢烧结厂这项技术研究收获满满,远超预期。

能耗“大瘦身”:全年煤气单耗26.28立方米/吨,攻关目标完美达成,节能效果杠杠的。

成本“巧控制”:优化煤气混合比例,在降低能耗的同时,直接给烧结生产燃料成本“松绑”。

质量“稳如山”:技术路线核心是“稳定前提下的优化”。整个攻关过程中,烧结矿返矿率稳稳当当,各项物理化学指标都符合高炉冶炼要求,为下道工序提供优质原料保障。

形成“技术模”:项目一大成果就是建立点火炉空燃比调整模型,把经验性操作变成标准化、模型化的科学指导,让节能成果能持续“保鲜”并推广。

陕钢集团汉钢公司烧结厂用扎实的技术创新证明,在传统重工业领域,只要做好精细化管理,加上科技赋能,完全能在“降本”和“减排”之间找到最佳“平衡点”。这项烧结点火节能降耗技术的成功实践,不仅给企业带来真金白银的收益,更为中国钢铁工业绿色、低碳、高质量发展提供了极具参考价值的“实战范例”。

(陕钢集团汉钢公司烧结厂----阴瑞强)




责任编辑: 江晓蓓

标签:陕钢汉钢烧结厂,技术攻关,绿色转型