通过对抽油机实施永磁半直驱电机升级改造,截至4月16日,中国石油华北油田采油四厂安56-21井抽油机日均耗电量下降116千瓦时,节电率高达48%。这标志着华北油田采油系统向“高效直驱、绿色智能”转型迈出关键一步,通过技术革新成功开辟了从“治标”到“治本”的破局之路。
长期以来,抽油机普遍依赖高转差电机与皮带传动。随着油田开发进入中后期,油井供液能力频繁波动、高含水井持续增多,抽油机实际工况效率不足60%,皮带传动打滑、磨损导致能耗居高不下,频繁更换与维护耗费大量人力物力。
面对“能耗高、运维烦、运行不稳”三大难题,采油四厂开展技术攻关,通过自学原理、赴兄弟油田考察及厂家技术调研,将低效废旧的高转差异步电机回收再制造,在转子中植入永磁体,去除励磁损耗,使电机效率从不足60%提升至80%以上。在采油四厂陆续改造应用65台再制造永磁同步电动机后,节电效果初步显现。为进一步“治本”,华北油田集中力量突破永磁半直驱电机技术,彻底取消皮带传动系统,实现电机直驱减速箱,从源头上根治了皮带打滑、断裂、能耗高等顽疾。
永磁半直驱电机初期购置成本虽高于传统电机,但凭借免维护、高可靠、长寿命等优势,可大幅降低运行维护的隐性成本。目前,采油四厂已有5口井成功应用永磁半直驱电动机,累计节约运行费用超13万元。据测算,华北油田若在所属抽油机中全部推广该技术,年可节约动力费超千万元,设备投资回收期约1.75年,不仅显著减轻了一线员工的劳动强度,更收获经济效益与环保效益的双重回报。
下一步,华北油田将结合非稳态柔性开发需求,探索“永磁电机+智能控制”的深度融合,推动采油管理从“单井管控”向“区块智能协同”升级,为油田绿色低碳转型和提质增效持续注入强劲动力。(王瑶 申旭阳 崔俊玲)